Producción Centrales Térmicas Mendoza S.A.

Reseña Técnica

Durante el ejercicio 1996 se incrementó la disponibilidad operativa a partir de la conversión a gas de la unidad 11 y como consecuencia de los trabajos de mantenimiento efectuados en el resto de las unidades.

También se desarrolló el estudio de la conversión a gas de la unidad 12, decidiéndose encarar dicha inversión en 1997. De esa forma, en ese año todos los equipos de generación existentes, a excepción de la unidad 13, pudieron funcionar con un esquema de combustible dual líquido y/o gaseoso.

CTM despachó al sistema 685 Gwh durante 1996, 21% más que en el ejercicio anterior. La central estuvo despachada con un factor de capacidad de 31,21% y pudo cumplir plenamente los contratos firmados que, a diciembre del '96, alcanzaron una potencia comprometida de 162 MW.

El nuevo ciclo combinado puesto en marcha durante el ejercicio 1998, está compuesto por un grupo con turbina y generador Skoda que aportó 95 MW de potencia bruta y una turbina y generador Siemens con Caldera de Recuperación con una potencia bruta de 195 MW, lo que conforma un ciclo combinado de 290 MW de potencia disponible

Durante el ejercicio 1998 se generaron 2.066 Gwh, habiéndose logrado un incremento del 58% respecto del ejercicio anterior. El factor de utilización de capacidad promedio de la planta fue de 63,9 %, un 61% superior al año anterior.

Centrales Térmicas Mendoza S.A. poseía a fines de 1998, con la incorporación del nuevo ciclo combinado, una potencia neta de 515 MW habiendo incrementado su disponibilidad en un 93,30%.Dicho proyecto fue puesto en marcha durante el primer semestre de 1998, obteniéndose la habilitación comercial de CAMMESA mediante Nota GAA N° 795/98.

Además de las gestiones vinculadas a las inversiones antes señaladas, se continuó trabajando con perseverancia a fin de cumplir los objetivos establecidos relacionados con la operación de la planta, el mantenimiento de los equipos, la comercialización de energía, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de la Licitación, las mejoras relativas al medio ambiente, capacitación del personal, reducción de costos y administración de la empresa.

En el mes de diciembre de 1998, la Sociedad aprobó con éxito la auditoría de certificación en la Norma de Calidad ISO 9002 y fue emitido el correspondiente Certificado por parte de certificadora internacional SGS con sede en Bélgica, que cubre el período 14/01/1999 al 28/02/2002.

Por Disposición N° 159 de la Subsecretaría de Energía, del 19 de noviembre de 1998, se autorizó a la Sociedad a ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en carácter de Cogenerador, por sus dos unidades en ciclo de cogeneración identificadas como LdC # 23 y # 24.

Durante 1998,también, se acentuó la sustitución de consumo de combustibles líquidos por gas natural, hasta alcanzar una participación del 99,6 % de gas natural respecto de la totalidad de los combustibles utilizados, permitiendo una reducción del 3,5 % del precio promedio.

Con relación a la Seguridad Industrial se cumplieron 500.000 hs. sin accidentes y en lo atinente al cuidado del Medio Ambiente no se registraron incidentes ni se recibieron acciones punitivas de ningún organismo de control.

En el Boletín Oficial del 30/12/98 se publicó la Ley N° 25.063 de Reforma Tributaria, que implicó un profundo cambio en las reglas impositivas asumidas hasta ese momento y de gran impacto económico, especialmente por la aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. La Sociedad, adoptando un criterio de prudencia con relación a ese último impuesto, decidió provisionar, con cargo a resultados, el impacto de este nuevo impuesto sobre el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.

Durante el ejercicio 1999 se generaron 2.836 Gwh, habiéndose logrado un incremento del 37 % respecto del ejercicio anterior.
 

 
U. Medida
1998
1999
Variance
Variance%
Availability
%
92%
95%
3%
3%
Generación Neta
Gwh
2,041
2,800
759
37%
Generación Bruta
Gwh
2,066
2,836
770
37%

 

Reseña Comercial:

Durante 1995 y 1996 se concretaron con éxito las gestiones tendientes a aumentar la participación de Centrales Térmicas Mendoza Sociedad Anónima en el mercado eléctrico, destacándose el avance en el nicho constituido por los grandes usuarios menores (GUME’s)y grandes usuarios mayores (GUMA’s), llegándose al 31 de diciembre de 1996 a 29 MW y a 177 MW respectivamente.

La energía eléctrica generada por CTM S.A. se comercializa según lo dispuesto por las resoluciones S.E.E. N° 61/92 y 137/92.

Durante 1998 se superó el objetivo fijado en pos de una mayor participación en el mercado. A continuación se exhibe un cuadro con la performance comercial lograda:
 
 
 

Performance Comercial Año1998 Vs. 1997 Incremento % Potencia Contratada (MW) 1998 Vs. 1997 Incremento % Cantidad de Contratos 1998 vs. 1997 Participación de Mercado a Dic 1998
GUMA
96%
218%
9%
GUME
39%
168%
20%

 

Es importante destacar que la performance operativa mencionada se obtuvo en un contexto de mayor eficiencia al reducir el consumo especifico anual de gas como corolario del intenso plan de mantenimiento y mejoras introducidas.

Durante el ejercicio 1999 se dio cumplimiento a la totalidad de los compromisos asumidos frente a los clientes y se superó el objetivo fijado en pos de una mayor participación en el mercado. En ese sentido, la Sociedad alcanzó el liderazgo en el mercado de contratos GUMEs con un 23,5% de Market Share, merced a la exitosa gestión comercial implementada.

Reseña Financiera:

Durante el ejercicio '98 se continuó con el proceso de inversión ya iniciado en el anterior, básicamente destinado a completar los proyectos de nuevo ciclo combinado y al proyecto sistema de cogeneración, lo que implicó un importante desembolso, financiado en su totalidad por nuevos aportes irrevocables por parte del accionista mayoritario por $ 93.300.088.

La Asamblea General Ordinaria del 30/06/98 resolvió capitalizar una porción de aportes irrevocables efectuados hasta el 31 de diciembre de 1997 por un total de $ 77.499.312, quedando en consecuencia un saldo en la cuenta de aportes irrevocables de $ 118.151.701.

En 1999 se dio comienzo a los trabajos necesarios para dotar a la Planta de un Sistema de Telesupervisión y Telecontrol del Dique y Planta de Agua, registrándose al cierre del ejercicio un grado de avance del 90 %.

Asimismo, se dotó a la Unidad # 25 de un nuevo compresor de gas complementario del existente, para asegurar la continuidad de la operación de la turbina a su máxima capacidad.

Acuerdo de transporte de gas

La Sociedad celebró un acuerdo con Transportadora de Gas del Norte Sociedad Anónima para el transporte firme de un volumen diario de gas natural, desde Loma de la Lata hasta La Dormida.

Las prestaciones a cargo de las partes tuvieron inicio a partir del 1 de abril de 1998. Las condiciones acordadas mantendrán su vigencia hasta el 31 de marzo de 2018, con opción a cargo de la Sociedad de prorrogar la vigencia del mismo por períodos sucesivos de cinco años.

Acuerdo de compra de gas

Con fecha 14 de junio de 1996, la Sociedad celebró un acuerdo con Total Austral Sociedad Anónima, Pan American Energy Llc. S.Arg. (ex Bridas Austral Sociedad Anónima) y Deminex Argentina Sociedad Anónima, los vendedores, por el cual los mismos acordaron facilitar la entrega o hacer que se facilite la entrega de gas natural y vender a la Sociedad el mismo. La Sociedad acordó comprar y tomar las cantidades de gas natural entregadas que se estipularon, o pagar tales cantidades si no se aceptan.

La vigencia del mismo fue por doce años, prorrogables por un período de tres años, mediando un preaviso de un año antes del vencimiento del plazo de vigencia.

La Sociedad será responsable de los acuerdos con el transportador o con terceros, de modo que el transportador reciba de manera sostenida en el punto de entrega las cantidades de gas natural que los vendedores tienen obligación de entregar.

Acuerdo de distribución de gas

La Sociedad celebró un acuerdo con Distribuidora de Gas Cuyana S.A. por el cual la distribuidora acordó transportar el gas desde La Dormida, lugar en que se interconectan las instalaciones de Transportadora de Gas del Norte S.A. y de Distribuidora de Gas Cuyana S.A., hasta la planta.

La duración del contrato tiene vigencia a partir del 1 de setiembre de 1997 y por un período de 20 años y 6 meses.

La Sociedad debía constituir una garantía por un monto de U$S 6.000.000 con una anticipación de 12 meses a la fecha de inicio del Período I. La Garantía permanecerá vigente por períodos consecutivos de un año, debiendo la Sociedad renovar tal Garantía al menos 30 días antes de su vencimiento. Transcurrido el primer año de la citada fecha, el valor de la garantía se redujo a U$S 3.000.000 y se mantuvo en ese valor por tres años más. A partir del cuarto año no fue necesaria la constitución de la garantía.

Con fecha 6 de noviembre de 1996. CMS Enterprises Company otorgó a Distribuidora de Gas Cuyana S.A. una garantía por US$6.000.000 requerida por esta última según el contrato de distribución de gas. La mencionada garantía venció el 30 de abril de 1999.

La Sociedad hizo ejercicio de la Opción 1 del acuerdo de distribución de gas, por medio de la cual aumentó la capacidad contratada en 500.000 metros cúbicos por día. Como consecuencia de ese incremento en la capacidad se estableció la constitución de una garantía adicional, la cual fue otorgada por CMS ENTERPRISES COMPANY con fecha 1 de mayo de 1997 por un monto de U$S 4.000.000 y una vigencia de 24 meses.

Reseña Administrativa:

Durante el ejercicio 1999 se produjo la terminación de la Fase II del proyecto suministro de vapor a la Destilería Luján de Cuyo de YPF, que posibilita suministrar vapor a la mencionada Destilería con las Unidades LdC #23 y #24. A partir del 1° de agosto de dicho año se comenzó a computar el Take or Pay de Vapor con la mencionada Destilería.

Durante el '99, también, se continuó prestando el servicio de "isla eléctrica" a YPF, destinado a cubrir la provisión de energía eléctrica en el instante en que el sistema pueda colapsar en la región de Cuyo.

A partir del 27/12/99 se programó una parada de ocho semanas del Ciclo Combinado a solicitud del fabricante, con el objeto de realizar modificaciones y reparaciones en la turbina de gas.

Además de las gestiones vinculadas a las inversiones antes señaladas, se continuó trabajando a fin de cumplir los objetivos establecidos relacionados con la operación de la planta, el mantenimiento de los equipos, la comercialización de energía, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de la Licitación, las mejoras relativas al medio ambiente, capacitación del personal, reducción de costos y la administración de la empresa.

En el mes de enero de 1999, la Sociedad recibió el certificado por parte de la certificadora internacional con sede en Bélgica, que cubre el período 14/01/1999 al 28/02/2002 en la Norma de Calidad ISO 9002. Durante el ejercicio 1999 CTM fue sometida a la Auditoría de Seguimiento del Sistema de Calidad por parte de SGS, sorteándola con éxito.

Merced al trabajo de desarrollo llevado a cabo por personal de la Planta fue posible lograr una flexibilidad operativa en las unidades generadoras de la Sociedad, que permiten adaptarse a la utilización de diferentes tipos de combustibles alternativos. Esta gran flexibilidad proporciona a la Planta la oportunidad de aprovechar mayores y mejores opciones de aprovisionamiento en el mercado de combustibles.

En lo atinente al cuidado del Medio Ambiente no se registraron incidentes ni se recibieron acciones punitivas de ningún organismo de control.

En el Boletín Oficial del 30/12/98 se publicó la Ley N° 25.063 de Reforma Tributaria, que implicó un profundo cambio en las reglas impositivas asumidas hasta ese momento y de gran impacto económico, especialmente por la aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Fuente: Memorias y Balances Centrales Térmicas Mendoza S.A. (1995/1999).